Nov 23, 2018 ฝากข้อความ

การวิเคราะห์ความล้มเหลวของเซอร์โวมอเตอร์

เจ็ดมอเตอร์เป็นเรื่องยากที่จะเริ่มต้นโหลดรับการจัดอันดับ

ความเร็วของมอเตอร์ต่ำกว่าความเร็วที่กำหนด

1 สาเหตุของความล้มเหลว

1 แรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไป;

การเชื่อมต่อมอเตอร์สองด้านผิดพลาด

3 โรเตอร์ถูกเชื่อมหรือหัก;

4 ขดลวดภายในของโรเตอร์ถูกเชื่อมต่อและย้อนกลับผิดพลาดและจำนวนรอบจะเพิ่มขึ้นเมื่อซ่อมขดลวดมอเตอร์

5 มอเตอร์เกิน

2 การแก้ไขปัญหา

1 วัดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟและพยายามปรับปรุง

2 แก้ไขการเชื่อมต่อ

ตรวจสอบการเชื่อมและจุดพักและการซ่อมแซม

ตรวจสอบการเชื่อมตอที่ไมถูกตองและแกไข

5 คืนจำนวนที่ถูกต้องของการเลี้ยว;

การปลดปล่อยภาระ 6 ครั้ง

แปดมอเตอร์ร้อนเกินไปและแม้กระทั่งสูบบุหรี่

1 สาเหตุของความล้มเหลว

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 1 ดวงสูงเกินไป

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟต่ำเกินไปมอเตอร์ทำงานด้วยโหลดที่ได้รับการจัดอันดับและกระแสไฟฟ้ามีขนาดใหญ่เกินไปที่จะทำให้ความร้อนคดเคี้ยว

3 เมื่อทำการซ่อมแซมและถอดม้วนให้ใช้วิธีการถอดส่วนความร้อนอย่างไม่ถูกต้องในการเผาแกนเหล็ก

4 มอเตอร์เกินหรือเริ่มต้นบ่อยครั้ง

การสูญเสียเฟสมอเตอร์ 5 ขั้นตอนที่สองทำงาน;

6 การกรอถอยหลังไม่เพียงพอสำหรับสีที่มีการคดเคี้ยว

7 อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ในระดับสูง พื้นผิวยนต์มีสิ่งสกปรกมากหรือท่ออากาศถูกบล็อก

2 การแก้ไขปัญหา

1 ลดแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ (เช่นปรับหม้อแปลงไฟ);

เพิ่มแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟหรือเปลี่ยนสายไฟให้หนา

3 ยกเครื่องแกนเหล็กเพื่อขจัดข้อผิดพลาด

การรั่วไหล 4 ครั้ง; การควบคุมเริ่มต้นตามจำนวนครั้งที่ระบุ

ดำเนินการดำเนินการสามเฟส

6 โดยใช้สีจุ่มรองและกระบวนการดูดสูญญากาศ

ทำความสะอาดมอเตอร์ปรับปรุงอุณหภูมิห้องและใช้มาตรการระบายความร้อน

เก้าการสั่นสะเทือนยนต์มีขนาดใหญ่ในระหว่างการดำเนินการ

1 สาเหตุของความล้มเหลว

1 เนื่องจากการสึกหรอของแบริ่งที่มากเกินไป

ช่องว่างอากาศไม่สม่ำเสมอ 2 ช่อง

ความไม่สมดุลของใบพัด 3

4 เพลาดัด;

ความกระชับของ coupling (pulley) ต่ำเกินไป

2 การแก้ไขปัญหา

1 ยกเครื่องแบริ่งและเปลี่ยนใหม่ถ้าจำเป็น

2 ปรับช่องว่างอากาศเพื่อให้สม่ำเสมอ;

3 ถูกต้องสมดุลโรเตอร์แบบไดนามิก;

4 เพลาตรง;

5 ปรับแต่งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกัน

สิบแบกความร้อนสูงเกินไป

1 สาเหตุของความล้มเหลว

จาระบีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

2 คุณภาพน้ำมันไม่ดีกับสิ่งสกปรก

3 ตลับลูกปืนไม่ได้จับคู่กับสมุดบันทึกหรือฝาปิดท้าย (หลวมหรือแน่นเกินไป);

4 แบริ่งหลุมเจาะด้านนอกถูกับเพลา;

ฝาท้ายมอเตอร์ 5 หรือฝาครอบแบริ่งไม่เรียบ

6 มอเตอร์และข้อต่อโหลดไม่ได้รับการแก้ไขหรือสายพานแน่นเกินไป

7 การกวาดล้างแบริ่งมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป

8 เพลามอเตอร์ก้มลง

2. การแก้ไขปัญหา

1 เติมไขมันตามข้อบังคับ (1 / 3-2 / 3 ของปริมาตร)

2 เปลี่ยนจาระบีหล่อลื่นที่สะอาด

3 หลวมเกินสามารถซ่อมแซมได้ด้วยกาวยึดแน่นรถเจียระไนหรือรูด้านในของฝาท้ายเพื่อให้เหมาะสม

4 ซ่อมแซมฝาครอบแบริ่งเพื่อขจัดจุดขัดถู กรุณาใส่ใจกับการฝึกอบรมเทคโนโลยีไมโครสัญญาณสำหรับเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น;

5 ประกอบ;

ปรับแต่งและปรับความตึงของสายพาน

7 เปลี่ยนแบริ่งใหม่;

8 แก้ไขเพลามอเตอร์หรือเปลี่ยนโรเตอร์

Mikkeli AGV สามารถดำเนินการจัดการวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและคล่องตัวและ AGV หลายสามารถสร้างระบบการจัดการลอจิสติกที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ในเวลาพร้อมกับปรับกระบวนการผลิตทำให้สายการผลิตสามารถผลิตได้สิบผลิตภัณฑ์หลายชิ้นได้เพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ Mi Ke Li Mei AGV เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการจัดการโดยอัตโนมัติ!


ส่งคำถาม

whatsapp

teams

อีเมล

สอบถาม